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热重分析仪常见故障

更新时间:2026-05-06点击次数:18

一、样品架脱落

故障成因

HNB-TGA101热重分析仪设备天平三角支架与热电偶之间,依靠耐高温耐腐蚀专用粘合胶体固定。该粘合剂虽适配高温工况,但样品长期在600℃以上高温环境持续测试、反复高温循环运行时,胶体易老化、碳化、失效,粘结力丧失,最终造成样品架脱落。

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衍生问题

1. 样品坩埚无法平稳放置,测试无法正常开展;

2. 高温区电热丝长期异常负载,大幅缩短设备配件使用寿命。

预防措施

合理规划实验方案,减少长时间超高温连续作业,避免仪器长期满负荷高温运行,延缓高温胶体老化损耗。

 

二、样品支架断裂、坩埚倒扣卡滞

核心故障原理

测试前后通气操作不规范,气体流量骤增、炉体内部压力瞬时超标,引发炉内气流冲击、结构震动,进而引发设备故障。

具体诱因

1. 通气流量超标:通入保护气 / 吹扫气流量>140mL/min,超出设备耐受范围;

2. 泄压操作错误:未提前降压直接开启炉盖,炉内高压快速泄压,造成炉盖冲击、样品架剧烈抖动断裂;

3. 阀门操作疏漏:实验结束后未关闭气瓶减压阀、仪器气体控制开关,下次开机通气时,气流无缓冲限流,瞬间大流量气流掀翻坩埚、冲断支架;

4. 遗留样品未清理:前期测试残留坩埚未取出,强气流直接冲击坩埚,造成倒扣卡滞。

次生影响

样品残渣掉落至天平炉膛内部,污染检测腔体、干扰称重精度,且炉膛死角残渣难以人工清理,需专业工程师拆机维护,增加运维成本与停机时间。

标准操作规范

1. 严格限定进气流量,控制在设备额定安全范围内,禁止超 140mL/min 运行;

2. 每次放样开盖前,先抬升支架、降低炉内气压,完成泄压后再开启炉盖;

3. 实验结束流程:关闭气瓶主阀→排空管路残余气体→待减压阀指针归零→依次关闭减压阀、仪器气体开关;

4. 每次实验前后检查炉膛,及时取出坩埚、清理样品残渣。



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